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2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2025-01-13 06:57
Otro pequeño proyecto ha llegado a mi camino, involucrará una serie de pequeños proyectos que eventualmente se unirán.
Este es el primer elemento, un zorro con una cola meneada que aparece y desaparece como por arte de magia:)
Paso 1: el diseño
Encontré un bonito zorro de MDF cortado con láser en Ebay. Quería que tuviera algo de movimiento, así que decidí cortar la cola y hacer que se moviera … También quería mover todo hacia arriba y hacia abajo, así que elaboré un circuito que eventualmente será operado por un relé de cambio de un solo polo y un solo fuente de alimentación.
Necesitaría 2 motorreductores y 2 microinterruptores para que funcione.
Paso 2: Lista de piezas
Recortes de aluminio en varios espesores
Zorro cortado con láser en MDF, sin terminar
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motorreductor 2 requerido
se requiere microinterruptor 2
diodos rectificadores Tantos como sean necesarios para ajustar las velocidades
bloque de terminales de 4 vías (suministrado como 12 vías)
Varios tornillos y tuercas
Piezas de latón para levas, etc.
Piezas extrañas de plástico recicladas de otras cosas ……
Paso 3: comienza la construcción
Empecé con el meneo de cola, Encontré un trozo de plástico con un agujero que era un poco más pequeño que el motorreductor, lo taladré al tamaño correcto en un ángulo para mantener la cola lo más cerca posible del cuerpo, el motor se mantiene en su lugar con un tornillo M3 presionando contra él.
Hay un orificio pasante horizontal que será el pivote y otro, en el lateral, roscado M3 para sujetar el enlace "J" de la biela.
Paso 4: manivela y enlace J
Todo esto es chuparlo y ver cosas, comencé montando el motor de engranajes y el bloque de movimiento de la cola en una pieza de lámina de aluminio, medí la distancia central desde el motor hasta el punto de pivote del enlace J tanto hacia arriba como hacia abajo, lo que me dio el desplazamiento de la manivela (20 mm en este caso). Levanté un cubo para que encajara en el motor y lo soldé a un disco que operará los microinterruptores y la manivela. Una vez que se montó, hice un enlace de cartón en J para darle la forma correcta y perder todo mientras gira. luego se rehizo en aluminio.
Paso 5: conmutadores
Archivé una sangría para los rodillos de operación del interruptor en la placa de la leva y luego coloqué los 2 interruptores de modo que uno apagara la energía completamente y el otro cuando estuviera completamente abajo, estos se atornillaron a otra pieza plana de aluminio unida a la placa de montaje del motor.
Los últimos trabajos fueron cortar una ranura de separación en la placa del interruptor y doblarla a 90 grados para permitir el montaje posterior.
Paso 6: cableado y ajuste fino
El cableado no tomó tiempo en absoluto, ya que era bastante simple, pero cuando encendí el conjunto por primera vez descubrí que necesitaba aumentar el voltaje de 1,5 voltios, que había utilizado para obtener la velocidad de movimiento requerida, a 3,5 voltios. para superar la inercia del conjunto oscilante…. ¡Esto hizo que la caída fuera demasiado rápida y el movimiento de la cola fuera borroso!
Aquí es cuando los diodos rectificadores se vuelven muy útiles, ya que tienen el efecto de reducir el voltaje en un circuito en 0,7 voltios cada uno, por lo que 2 diodos en el movimiento de la cola y otros 2 en el lado de caída del circuito devolvieron las velocidades a donde las quería..
Fue por esta época que pinté al zorro con bolígrafos de pintura y rotuladores permanentes.
Paso 7: listo para su uso final
Eso trae este elemento del proyecto más grande a su fin, he improvisado un video desde las primeras ideas hasta el funcionamiento desde un simple interruptor. Esta pequeña asamblea volverá a aparecer pronto;)
Happy fox01 de Rog8811 en Vimeo.